近日,大连特钢制品公司带锯热处理生产线升级改造项目顺利热试车,经淬火回火后的带锯盘带成功生产下线。
大连特钢制品公司原有的带锯热处理生产线,存在炉体温差大,受设备限制回火工艺时间较短,回火不充分,导致带锯硬度不均、性能波动大的产品问题。经过对带锯市场主流生产厂家的考察学习,根据特钢制品公司带锯生产过程的工艺要求,结合与专业热处理炉制造商的沟通交流,制定并实施了带锯热处理生产线升级改造项目。经过一个多月的紧张安装,多次工艺调试及校验,第一盘热处理后的带锯成功下线,经性能检验,产品实物标准达到工艺设定要求,在多频次的跟踪检验后,带锯产品稳定性保持良好,齿尖温度差可控制在±5HV范围之内。
通过本次的带锯热处理线升级改造,一是可以改善带锯产品齿部硬度差较大的问题,提升带锯背材的疲劳性能指数,从而提高带锯条的使用寿命,锯切面积提升20%以上,极大增加公司带锯产品的市场竞争力;二是产线产能得到充分提升,新升级的带锯热处理线产能将达到原有产线的2倍,为公司的规模化发展奠定基石;三是升级改造后的带锯热处理生产线氮气消耗量可降低60%,降本节支效应明显,年度降本金额达到12万元以上。
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